在應用PLC高速計數(shù)器時往往會碰到如下一系列問題,計數(shù)器與輸入計數(shù)脈沖信號的脈沖電平不匹配。如旋轉(zhuǎn)編碼器、光柵尺數(shù)據(jù)輸出是TTL電平,而PLC高速計數(shù)器為確保工業(yè)現(xiàn)場的高抗干擾性能,卻要求接受的是0 - 24v傳輸脈沖信號、又有的編碼器為了提高編碼可靠性,提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 對稱反相的編碼計數(shù)脈沖或者是提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 對稱反向的正弦矢量差分、差模信號,但PLC高速計數(shù)器要求接收的是單相計數(shù)脈沖。而使用者沒有選擇用到合適的轉(zhuǎn)換接口而放棄了其中一相(編碼器本因為要提高系統(tǒng)工業(yè)現(xiàn)場抗干擾能力,而提供的雙相計數(shù)脈沖信號)進行計數(shù)。
又如在應用旋轉(zhuǎn)編碼器、光柵尺的場合非單方向勻速運動,其運動速度是時快時慢、時動時靜止、時正時反的不確定性、或者在運動速度非常低的場合,如果接口沒有匹配處理好是非常容易發(fā)生計數(shù)誤差的。還有脈沖數(shù)據(jù)傳輸距離稍長些,脈沖傳輸過程中會產(chǎn)生脈沖波形奇變。
有許多應用場合雖然計數(shù)脈沖頻率不高,而忽略了PLC高速脈沖計數(shù)器對計數(shù)脈沖的前后沿口是有速率要求(脈沖形成的上升、下降沿口響應速度要陡峭),尤其是在應用線數(shù)比較高的編碼器在低速運行時,由于機械運動必然產(chǎn)生細微斗動或者編碼器前級安有變速齒輪,就很容易會引起編碼脈沖前后沿口上出現(xiàn)鋸齒口。還有長期機械運動產(chǎn)生機械磨損,使間隙變大也會引起編碼脈沖前后沿口上出現(xiàn)鋸齒口。
在工業(yè)現(xiàn)場的干擾是錯綜復雜的,由來自控制現(xiàn)場如電動機的啟動停止、大電流接觸器的切換、可控硅的調(diào)相干擾、電弧電脈沖、電磁波等等復雜的干擾群,那縱向和橫向電磁干擾是羅列不完。
問題最終綜合反映在計數(shù)脈沖上,產(chǎn)生了寄生毛刺信號或寄生干擾脈沖,寄生毛刺脈沖如果沒有得到有效的遏止整形。所以必然會導致PLC高速計數(shù)器的計數(shù)精度不穩(wěn)定、不可靠、產(chǎn)生累計誤差、經(jīng)常會碰到偶發(fā)性的計數(shù)出錯等一系列問題。
所以許多部件在實驗室做模擬試驗時是完好無誤的,而一旦到了工業(yè)現(xiàn)場卻出現(xiàn)種種不正常的現(xiàn)象。這往往是因為忽略了系統(tǒng)設計的整體概念,各個系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的不匹配所產(chǎn)生的系統(tǒng)性干擾。它會直接影響到PLC控制精度,使得原本為了提高控制精度而設置的功能,卻發(fā)揮不了本該提高精度的效果。即理論設計精度與實際得到的效果差距甚遠。有時誤認為PLC高速計數(shù)器質(zhì)量有問題、編碼器有故障、碼盤線數(shù)還不夠多。且沒有找到問題的真跡源頭在哪里而無從著手,也沒有采取有效克服措施或者沒有找到有效的克服干擾的方法。
為此我們針對這些在國內(nèi)電氣系統(tǒng)、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)普遍存在而又常見的有共性的技術問題,專門精心比照分析,研究了許多國外引進的大系統(tǒng)集成項目,自動化控制程度比較高的比較經(jīng)典的控制系統(tǒng)時。發(fā)現(xiàn)有許多是常被我們設計師所忽略的細節(jié),往往認為是“多余”的或者是認為可以“節(jié)省”開銷的部件,似乎那些接口件去掉照樣可以工作,有些部件當下去掉確實反映不出有無的變化和必要性。尤其是在當前市場競爭白日化,比價競爭為競標首選的不明智壓力下。常常是會在做設計時從成本角度考慮被“精簡”掉了。從而往往會形成許多國產(chǎn)化系統(tǒng)先天不足后天失調(diào),在現(xiàn)場系統(tǒng)調(diào)試時常???。在現(xiàn)場采取應急措施,此時所采取措施常常是不十分完善的治標不治本小倉貼。系統(tǒng)不耐用也就自然的了,反倒使工程日后無形的維護費用變大,似乎和前期項目投入是互不關聯(lián)的兩家之的事。其實質(zhì)原因問題還是在自身,非常值得我們反思。
我們對那些可“精簡多余”接口部件進行分析研究后又在工業(yè)現(xiàn)場實地試驗后方知,它在構成系統(tǒng)整體集合時存在的必要性,選好對應匹配的接口,是對系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行的可靠保障。尤其是精確度要求比較高的機械電氣合一的數(shù)控項目中尤為重要。